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正能集團(tuán)高可磨性蘭炭定制化生產(chǎn)技術(shù)升級試驗首試成功

發(fā)布日期:2021-07-13 作者:一代天焦 點擊:


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2021年6月29日凌晨4:00時,正能集團(tuán)A區(qū)5號試驗爐成功生產(chǎn)出哈氏可磨性指數(shù)HGI高達(dá)60的噴吹蘭炭粉,其它主要指標(biāo)還包括:干基灰分Ad為9.71%、干基揮發(fā)分Vd為9.56%,全硫含量St為0.27%。此指標(biāo)與高爐噴吹用優(yōu)質(zhì)無煙煤基本一致,標(biāo)志著正能集團(tuán)“天焦”噴吹專用蘭炭高可磨性定制化生產(chǎn)技術(shù)升級取得重大突破。



目前,高爐噴吹使用蘭炭粉是優(yōu)化高爐燃料結(jié)構(gòu)、降低燃料成本的重要技術(shù)手段。但是,鋼鐵企業(yè)在使用傳統(tǒng)通用蘭炭過程中普遍發(fā)現(xiàn)制粉能耗升高、臺時產(chǎn)量降低的現(xiàn)象。蘭炭的可磨性不佳長期以來一直是制約其在高爐噴吹中高比例應(yīng)用的瓶頸問題。

經(jīng)過正能集團(tuán)與產(chǎn)學(xué)研合作單位西安建筑科技大學(xué)冶金煤化協(xié)同高值利用課題組的深入調(diào)研發(fā)現(xiàn),市售的50多種不同地區(qū)蘭炭的可磨性指數(shù)HGI區(qū)間為44-52,特殊的微觀結(jié)構(gòu)和無機(jī)礦物組成是蘭炭難磨的主要原因。要提高蘭炭可磨性需要從原煤篩選、粒級分布、干餾工藝等方面進(jìn)行系統(tǒng)科學(xué)優(yōu)化。研究團(tuán)隊經(jīng)過大量基礎(chǔ)實驗和理論分析,成功研制了高可磨性蘭炭的制備工藝方法。雙方于2021年6月開始在正能集團(tuán)A區(qū)焦化爐進(jìn)行首次規(guī)?;I(yè)性試驗,通過對原煤精細(xì)化管理、干餾參數(shù)的不斷調(diào)控,將常規(guī)蘭炭粉的可磨性HGI從基準(zhǔn)期的49左右提高到了平均55以上,并于6月29日實現(xiàn)了可磨性60的重大突破,并實現(xiàn)了48小時蘭炭監(jiān)控指標(biāo)基本穩(wěn)定。

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高可磨性蘭炭的規(guī)?;a(chǎn)將有力支持蘭炭在高爐中高比例噴吹應(yīng)用,為鋼鐵企業(yè)降本增效做出更大貢獻(xiàn)。



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